更新日期:2019-11-20 16:31:10s瀏覽次數(shù):86 作者:
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球磨機(jī)襯板主要安裝在球肺機(jī)進(jìn)出料端蓋及筒體內(nèi)部,其筒體襯板斷而成單波形,共28 x 7塊,波峰厚度10 cm,邊厚度4.5cm,邊緣向內(nèi)延伸6cm,襯板用螺栓固定,螺母下墊有橡膠環(huán)和金洲壓圈,襯板與球磨機(jī)筒體問墊橡膠板?,F(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)中,一段球磨機(jī)襯板使用周期150.4 d (歷年統(tǒng)計(jì)平均流),二段球磨機(jī)襯板使用周期 314.6d.
1、生產(chǎn)中存在的問題
對(duì)多次更換后的筒體襯板檢查發(fā)現(xiàn),不同襯板磨損程度不均勻、差異大,從進(jìn)料端到出料端磨損程度逐步減小;有的磨損嚴(yán)重,成通透狀態(tài),不能繼續(xù)使用,有的襯板磨損程度示,厚達(dá)2cm。而同一塊襯一板也存在磨損程度不均勻、差異大的間題,其邊緣磨損嚴(yán)重,磨損成通透狀態(tài)的襯板,其通透處大部分距(離邊緣0一10 cm)
2、存在問題原因分析
由于受鋼球運(yùn)動(dòng)狀態(tài)和作用力所決定,當(dāng)球磨機(jī)按規(guī)定的轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),在離心力和摩擦力的作用下,磨礦介質(zhì)與礦石一起被提升到一定高度后,鋼球由于重力作用而脫離筒壁沿拋物線軌跡下落,然后又一起被提升到一定高度,再次沿拋物線軌跡下落,如此周而復(fù)始,襯板受到鋼球和物料的拋落沖擊、滑動(dòng)等造成磨損。
1)不同襯板磨換程度不均勻、差異大,從進(jìn)料端到出料端磨損程度逐步減小的原因主要是被磨礦石山于從進(jìn)料端到出料端粒度逐步變小造成的。
2)同一塊襯板同樣存在磨損程度不均勻、差異大的問題,邊緣磨損嚴(yán)重;這是單波形襯板的磨擬規(guī)律。
3排的平均磨損度為5.3 cm,中間3排的平均肺損度為4.6 cm,第7排的平均磨損度為4.1 cm;從進(jìn)料端到出料端磨損程度逐步減小,前3排的平均磨損度比中間3排的平均磨損度高0.7 cm.
襯板通透處離襯板邊緣最大距離8.9cm。
從進(jìn)料端到出料端前3排加厚,平均加厚1 cm為宜,將襯板邊緣加長(zhǎng)到10cm,平均加長(zhǎng)4cm。采取以上2種措施可以延長(zhǎng)整套襯板的使用周期。1.5改造效果
改造后相比改造前,一段球磨機(jī)襯板使用周期延長(zhǎng)36.6 d,二段球磨機(jī)襯板使用周期延長(zhǎng)59.4 d。
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